濕式電除塵(霧)器,簡稱“濕電”,由于在控制脫硫塔后濕煙氣攜帶霧滴及粉塵、使排入大氣的煙塵實現達標排放、PM2.5得到有效控制方面的諸多技術優勢,近年來被“五大”、“四小”電力集團廣泛使用,并波及到中小熱電行業,甚至35t/h的小鍋爐、也吃上了“濕電”洋面包。
出人意料的是:濕電神話被打破了!
打破“濕電神話”的,是“4H高效微旋流除塵除霧裝置”,由北京至清時光環保工程技術有限公司研發的創新除塵技術,已經在電力、玻璃、焦化等行業,不同煙氣脫硫工藝中得到成功應用!
記者從2017年6月16日召開的“4H高效微旋流除塵除霧裝置”產品技術交流會上了解到:“4H高效微旋流除塵除霧裝置”對“濕電”失敗工程、成功實現達標排放改造。
這個項目業主是山東臨清的一家熱電公司,3×130t/h+1×170t/h循環流化床鍋爐煙氣,兩爐一塔配置,標況煙氣量450000Nm3/h,入口煙氣SO2含量2500mg/Nm3,原環保設施脫硫后能夠達到SO2≤100mg/Nm3排放標準;脫硫系統入口粉塵濃度60-70 mg/Nm3,經過濕式電除塵改造后,粉塵不能達標排放。采用北京至清時光“4H高效微旋流除塵除霧裝置”進行脫硫除塵一體化改造后,在不增加噴淋層前提下,出口穩定達到SO2≤35mg/Nm3、粉塵≤10mg/Nm3排放標準。
會議上了解到,這個項目的改造工作量可算是“五臟俱全”,在不改變脫硫塔高度前提下:更換吸收塔內原有噴淋層噴嘴,改為空心錐噴嘴;將脫硫塔內第三層噴淋層移位至第一噴淋層之下,并對噴淋主管及支管進行維修和疏通;在脫硫塔進口及第一層噴淋層之間新建一級4H均布裝置(H=400mm);拆除原一級除霧器,保留一級除霧器,在拆除除霧器位置新建一級4H高效微旋流除塵除霧裝置(H=2100mm);對原玻璃鋼吸收塔進行鋼結構加固處理。
一個吸收塔的改造工期,只用了25天!
顛覆“濕電神話”的驕人業績,怎么做到的?北京至清時光高層解讀:主要來自兩個方面,一是研發初衷、二是量身定做。
關于4H高效微旋流除塵除霧裝置的工作原理,北京至清時光在研發初期的流體力學流場計算中發現:粒徑5μm以上的顆粒是比較容易脫除的,難脫除的是粒徑5μm以下的顆粒。創造怎樣的流體力學環境,讓兩個以上“5μm以下”的顆粒高速碰撞、集結,達到脫除的目的,這是產品研發的出發點。產品的核心原理,是通過裝置核心元件結構的獨特設計,形成相互疊加的微旋流環境,達到“5μm以下”的顆粒高速碰撞、集結、脫除的目的。在結構設計上,充分預留了“二次夾帶的煙塵顆粒物”的回落空間。
所謂“量身定做”,北京至清時光設計了一套詳細的“數據采集表”,對需要新建、改造的項目先采集數據,根據采集的數據進行技術分析,煙氣來源、一次除塵方式、脫硫工藝、煙塵顆粒物的粒徑分布和成分分析等等,在這些工作基礎上,才提出針對這個項目的技術方案框架。北京至清時光關注的是:4H產品、技術能否解決個性化項目的技術問題,再針對每個項目的設計條件,提出一對一、個性化柔性解決方案。
關于進入市場的兩條“底線”,北京至清時光董事長周琪直言解讀:第一個底線--不賣管。經常有業主、同行詢價:4H多少錢一根?別人都是這么賣的。我們覺得問題本身就沒有技術含量!第二個底線--在吸收塔內進行改造,包括盡量不增加吸收塔的高度。在總體經濟形勢走低、環保壓力如此巨大的雙重壓力下,如何用業主心態考慮問題,是我們的技術、產品進入市場必須堅守的原則。
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